ارتقای کیفیت نسوزها در یک شرکت فولادی
کار تیمی به معنای کار کردن دو یا چند فرد با یکدیگر به منظور دست یافتن به هدفی مشخص و بر مبنای تفکرات و مهارتهای آنان است. در کارگروهی وظایف همه به یکدیگر مرتبط و موفقیت نهایی به کل گروه وابسته است. انتقال تجربیات افراد به یکدیگر از دیگر فواید کار گروهی است. یکی از موثرترین راههای افزایش تولید و بهرهوری، تشویق روحیه خلاقانه کارکنان است.
گسترشنیوز: یکی از موارد کارگروهی که منجر به افزایش کیفیت و کمیت تولید در ماشین ریختهگری بلوم شده است در واحد فولادسازی اتفاق افتاده است. جایی که گروههای تولید، تعمیرات و نسوز شگفتیساز شدند و توانستند با تکیه بر دانش فنی و توان داخلی افتخارآفرین شوند. برای اطلاع از چگونگی اجرای طرح با محمد بهنیا رئیس فولادریزی بلوم و بیلت همراه شدیم.
در ابتدا از شرایط قبل از اجرای طرح و روند تولید بلوم توضیح دهید؟
تاندیشهای ریختهگری نقش پاتیل میانی را ایفا میکنند به طوری که، ذوب از پاتیل وارد تاندیش شده و از آنجا وارد قالب میشود. با توجه به کیفیت مواد نسوزی که سطح تاندیش را پوشانده، در مدت زمان مشخصی میتوان با هر تاندیش ذوب گرفت. حداکثر زمان مجاز برای ریختهگری پیوسته هر تاندیش ۸۶۰ دقیقه است. تا قبل از اجرای طرح (تا آبان ماه)، زمان متوسط ریختهگری هر پاتیل(ذوب) هشتاد دقیقه بود. این مدت زمان بر اساس سرعت ریختهگری بهدست آمده است. سرعت ریختهگری تا آبان ماه امسال دو متر بر دقیقه بود. یعنی در هر دقیقه در هر خط دو متر شمش ریختهگری میشد. که برای شش خط، دوازده متر در دقیقه میشد. با یک حساب ساده، متوسط تعداد پاتیل مذاب دریافتی به ازای هر تاندیش ده پاتیل بود.
در زمینه کیفیت مواد نسوز نیز به موازات افزایش سرعت، از ابتدای امسال با تغییراتی که در مواد نسوز تاندیش توسط واحد نسوز انجام شده مدت زمان مجاز ریخته گری با هر تاندیش از ۷۶۰ دقیقه به ۸۶۰ دقیقه افزایش یافته است.
در ادامه از نحوه اجرای طرح و نتایج آن بگویید؟
در این طرح قطر نازل تاندیش را از ۱۷ به ۱۸ میلیمتر افزایش دادیم. این فعالیت افزایش دبی خروجی مذاب از نازلهای تاندیش را به همراه داشت که منجر به افزایش سرعت ریختهگری از دو متر به دو و نیم متر در دقیقه شد. مجموع تولید شمش در شش خط از ۱۲ متر به ۱۵ متر افزایش یافت. از طرفی مدت زمان ریختهگری از هشتاد به هفتاد دقیقه کاهش پیدا کرد. با افزایش زمان تحمل مواد نسوز تاندیش به ۸۶۰ دقیقه و کاهش ده دقیقهای مدت زمان ریختهگری هر پاتیل، در عمل تعداد ذوب دریافتی هر تاندیش از نه به دوازده ذوب افزایش پیدا کرد. همچنین انجام تعمیرات برنامهای باکیفیت، نقش به سزایی در کاهش اشکالات خطوط و توقف ریختهگری در خطوط داشته است. در مجموع برآیند فعالیتهایی که در تولید، تعمیرات و نسوز انجام شده به افزایش تولید در ماشین ریختهگری بلوم منجر شده است.
آیا آماری از مقایسهای قبل و بعد از اجرای در دست دارید؟
برای درک بهتر این موضوع میتوان اشارهای به سال ۹۷ داشت. متوسط ۱۲ ماههی ذوب دریافتی هر تاندیش ۷.۹ بود. هدف سال ۹۸، ۸ ذوب به ازای هر تاندیش بوده است. این رقم از آبان ماه امسال روند افزایشی به خود گرفت و در دی ماه به ۱۱.۱ رسید که رکورد جدیدی در ماشین بلوم بود. از طرفی تناژ تولیدی بلوم در آذر ماه ۵۸ هزار تن بود که در دی ماه به ۶۶ هزار تن افزایش پیدا کرد. این افزایش چشمگیر ناشی از فعالیت هایی بوده که در تولید، تعمیرات و نسوز انجام شده است.
میزان صرفهجویی ریالی این طرح چه میزان بود؟
با اجرای این طرح علاوه بر افزایش تولید، در زمان ثابت ۸۶۰ دقیقه، اگر تولید ۶۶ هزار تنی (۴۰۰ذوب) دی ماه را با سرعت قبل از اجرای طرح (۲ متر در دقیقه) و هدف ۸ ذوب به ازای هر تاندیش را در نظر بگیریم، به ۵۰ تاندیش نیاز داریم.
با اجرایی شدن این طرح در دیماه حدود ۳۶ تاندیش نیاز بوده است و هزینهی آمادهسازی هر تاندیش حدود ده میلیون تومان است. یعنی در دیماه یک میلیارد و ۴۰۰میلیون ریال کاهش هزینه آمادهسازی تاندیش داشتهایم. از طرفی افزایش تولید بلوم باعث ایجاد ظرفیت تولید صادرات در ماشینهای بیلت میشود. از طرفی به دلیل افزایش سرعت، تولید بلوم به میزان ماهیانه ۱۰ هزار تا ۱۵ هزار تن افزایش پیدا میکند که میزان افزایش، سالیانه ۱۲۰ هزار تا ۱۸۰ هزار تن است که به معنی افزایش فروش به میزان ۸۰۵ میلیارد تومان است.
در پایان دربارهی و دلایل اجرای طرح توضیح دهید.
مطالعات و طرح اولیه افزایش سرعت خروجی تاندیش از سال ۹۶ در خط تولید بیلت اجرا شد. از همان زمان به دنبال اجرای این طرح در خط بلوم بودیم. شرکتهای خارجی مانند شرکت دانیلی در رابطه با افزایش سرعت پیشنهادات خود را ارائه داده بودندکه مطابق آن طرحها نیاز به افزایش طول قالب و تغییراتی در تجهیزات داشت.
ضمن اینکه نیاز به صرف هزینهای در حدود ۳ میلیون یورو داشت و همچنین توقف هر ماشین ریختهگری به مدت حداقل یک ماه را به شرکت تحمیل میکرد. از طرفی در چند سال اخیر میزان ضایعات شمش در ماشین بلوم افزایش پیدا کرده بود. در مطالعاتی که به صورت گروهی انجام شد، به این نتیجه رسیدیم که افزایش سرعت ریختهگری کاهش بعضی از عیوب شمش را به همراه دارد.
به عنوان مثال درصد شمش درجه یک بلوم در مهر ماه امسال ۸۵ درصد بود که طی یک روند افزایشی در دی ماه به ۹۵ درصد رسید که مقداری از این بهبود کیفیت ناشی از اجرای این طرح بوده است.
این موفقیتها حاصل همکاری نزدیک و شبانهروزی کارکنان روزکار و شیفت بخشهای مختلف فولادسازی از جمله: فولادریزی، نسوز و تعمیرات بوده است که جا دارد از یکایک آنها تشکر ویژهای داشته باشم.
ارسال نظر